安康金龍創(chuàng)新實業(yè)有限公司

創(chuàng)新技改,節(jié)能增效 ——陜西金龍丁進志技改二三事

“責任 創(chuàng)新 致遠 感恩”是金龍集團的經(jīng)營理念,其中“創(chuàng)新”是企業(yè)發(fā)展的動力源泉,在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)揮著重要作用。

    陜西金龍丁進志是制造車間負責設備維修的大班長,長期從事設備維修和管理工作,把自己當成企業(yè)的主人,工作兢兢業(yè)業(yè),每天對制造車間設備按照管理制度巡查,對生產(chǎn)中存在問題查找原因,開動腦筋想辦法拿出措施解決。   

    二〇二〇年陜西金龍生料立磨磨輥框架柔性材料密封破損開裂,漏風嚴重,磨輥軸受漏風氣流和粉塵沖刷導致磨損速度加快,并直接影響到生料立磨的出口溫度和生料磨臺產(chǎn),生產(chǎn)過程中為保證立磨出口溫度70℃而增加預熱器旁路熱風閥門開度到80%,進入窯尾SP鍋爐熱風減少,余熱發(fā)電量降低。丁進志響應公司節(jié)能降耗增加效益的號召,聯(lián)想到回轉(zhuǎn)窯頭魚鱗片密封的原理,把魚鱗片密封引用到生料立磨活動壓力框架四周做密封材料,報請調(diào)度室研究同意后立項改造,拆除原來的毛毯密封更換成彈簧鋼板魚鱗片密封,將彈簧板緊壓活動框架表面。改造后生料立磨壓力框架密封大幅度改善并長期安全運轉(zhuǎn),漏風減少60%以上,解決了磨輥軸磨損,生料立磨出口溫度也穩(wěn)定在70℃,穩(wěn)定生料臺產(chǎn),同時預熱器旁路熱風閥門開度由80%減少到0~30%左右,去窯尾SP鍋爐熱風量增加,余熱發(fā)電量每小時增加約500kwh,本次改造效果顯著。

    二〇二〇年一月陜西金龍生料立磨循環(huán)風機在運轉(zhuǎn)中毛氈密封材料磨損較快,軸與風機殼體間隙較大約10~15mm,漏風聲音很大,直接影響到風機風量。丁進志經(jīng)過觀察分析,將毛氈密封更換成橡膠板密封,并將橡膠板制作成扇形用法蘭固定在風機軸四周殼體上,運轉(zhuǎn)中風機扇形橡膠板受負壓作用自動壓緊,橡膠板緊包風機軸,密封間隙縮減小到2~3mm,漏風聲音大幅度降低,漏風減少,降低生料磨系統(tǒng)電力消耗。陜西金龍經(jīng)過系統(tǒng)堵漏風和立磨喂料閥門技術改造生料電耗由2019年16.40kwh/t降低到2020年的15.20kwh/t,降低1.2kwh/t,年減少電耗151萬kwh,效果明顯。

二〇二〇年九月,陜西金龍噸熟料余熱發(fā)電量28kwh/t左右,每天發(fā)電量在85000kwh徘徊,丁進志經(jīng)過觀察熟料破碎機下料口收塵管道漏風較大,可能影響到窯頭AQC鍋爐的熱風量,于是報請調(diào)度室同意后減少收塵管道插板開度,去窯頭AQC鍋爐的熱風量增加,余熱發(fā)電量每天增加3000~4000kwh。順著這個思路,調(diào)度室重視窯頭廢氣系統(tǒng)的堵漏,對窯系統(tǒng)和余熱發(fā)電作用明顯,噸熟料余熱發(fā)電量穩(wěn)定在32kwh/t左右。

   二〇二〇年丁進志看到回轉(zhuǎn)窯托輪軸溫度經(jīng)常報警,影響窯安全運轉(zhuǎn),改造擴大窯托輪防護隔熱板面積,減少窯托輪受熱面積,在二〇二一年窯運轉(zhuǎn)中托輪瓦溫度沒有發(fā)生報警,保證了主機設備的安全運轉(zhuǎn)。

   丁進志的創(chuàng)新意識和事跡只是陜西金龍管理團隊中的一個縮影,還有很多同樣具有創(chuàng)新精神的管理干部,在生產(chǎn)中進行了多項成功改造,書寫出金龍公司的經(jīng)營理念和金龍文化中的創(chuàng)新精神。(技術管理中心 李山林)

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